Penerapan Metode QFD Untuk Redesain Rak Jig Pada Proses Die Change di Perusahaan Produksi Otomotif

Ar rasyid, Fathurijal (2025) Penerapan Metode QFD Untuk Redesain Rak Jig Pada Proses Die Change di Perusahaan Produksi Otomotif. RANAH RESEARCH: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7 (6). ISSN 2655-0865

[thumbnail of 1 File Judul_250014_21416226201212_Fathurijal Ar Rasyid.pdf] Text
1 File Judul_250014_21416226201212_Fathurijal Ar Rasyid.pdf

Download (482kB)
[thumbnail of 2 File Daftar Isi_250014_21416226201212_Fathurijal Ar Rasyid.pdf] Text
2 File Daftar Isi_250014_21416226201212_Fathurijal Ar Rasyid.pdf

Download (39kB)
[thumbnail of 3 ARTIKEL_250014_21416226201212_Fathurijal Ar Rasyid.pdf] Text
3 ARTIKEL_250014_21416226201212_Fathurijal Ar Rasyid.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of 4 Lampiran_250014_21416226201212_Fathurijal Ar Rasyid.pdf] Text
4 Lampiran_250014_21416226201212_Fathurijal Ar Rasyid.pdf
Restricted to Registered users only

Download (305kB)

Abstract

Perusahaan Produksi Otomotif Indonesia sebagai perusahaan manufaktur otomotif yang berfokus pada efisiensi dan mutu terus meningkatkan produktivitas melalui inovasi proses produksi, salah satunya penggunaan mesin performance tester untuk memastikan kualitas produk. Namun, jarak rak jig dengan area pergantian die di salah satu perusahaan produksi otomotif menyebabkan gerakan berlebih (motion waste) dan peningkatan beban kerja operator. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan redesain rak jig menggunakan pendekatan sistematis melalui kombinasi metode Quality Function Deployment (QFD), Brainstorming , dan Analytic Hierarchy Process (AHP). Metode QFD digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan operator menjadi spesifikasi teknis melalui penyusunan House of Quality (HOQ), sementara Brainstorming menghasilkan alternatif desain yang ergonomis dan sesuai kondisi lapangan. Selanjutnya, AHP digunakan untuk mengevaluasi bobot prioritas tiap kriteria, yaitu Ergonomi (65,5%), Stabilitas (20,75%), Efisiensi Ruang (9%), dan Kemudahan Akses (4,75%). Hasil uji konsistensi menunjukkan nilai Consistency Ratio (CR) sebesar 1,86%, yang berarti penilaian responden konsisten. Semua responden sepakat bahwa Desain Baru lebih unggul dalam memenuhi semua kriteria evaluasi. Hal ini membuktikan bahwa Desain Baru lebih ergonomis, stabil, efisien, dan mudah diakses oleh operator. Pendekatan yang digunakan memberikan hasil objektif dan dapat diandalkan, sehingga kombinasi ketiga metode tersebut terbukti efektif dalam menciptakan solusi yang responsif terhadap kebutuhan operator serta meningkatkan efisiensi proses produksi secara keseluruhan.

Kata Kunci: Analytic Hierarchy Process, Brainstorming, Redesain Rak Jig, Efisiensi Produksi, Quality Function Deployment.

Item Type: Article
Subjects: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: Pustakawan UBP Karawang
Date Deposited: 28 Jan 2026 02:28
Last Modified: 28 Jan 2026 02:28
URI: http://repository.ubpkarawang.ac.id/id/eprint/5754

Actions (login required)

View Item
View Item