Novian, Erival (2025) Analisis Perbaikan Downtime Akibat Masalah Kualitas Pada Dies di Line Stamping 500 Ton Menggunakan Pendekatan Preventive Maintenance. Diploma thesis, UBP Karawang.
1 JUDUL_250009_21416226201155_Erival Novian.pdf
Download (50kB)
2 ABSTRAK_250009_21416226201155_Erival Novian.pdf
Download (89kB)
3 DAFTAR ISI_250009_21416226201155_Erival Novian.pdf
Download (85kB)
4 BAB I_250009_21416226201155_Erival Novian.pdf
Download (220kB)
5 BAB II_250009_21416226201155_Erival Novian.pdf
Restricted to Registered users only
Download (264kB)
6 BAB III_250009_21416226201155_Erival Novian.pdf
Download (232kB)
7 BAB IV_250009_21416226201155_Erival Novian.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
8 BAB V_250009_21416226201155_Erival Novian.pdf
Download (144kB)
9 DAFTAR PUSTAKA_250009_21416226201155_Erival Novian.pdf
Download (127kB)
10 ARTIKEL_250009_21416226201155_Erival Novian.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Abstract
Downtime yang disebabkan oleh kerusakan dies menjadi salah satu penyebab utama terganggunya proses produksi di industri manufaktur stamping. Masalah ini berdampak langsung pada kualitas part yang dihasilkan dan efisiensi produksi secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama downtime akibat kualitas dies pada line stamping 500 ton di PT Global Dimensi Metalindo serta merancang sistem preventive maintenance yang dapat mengurangi kerusakan dan meningkatkan kualitas produksi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi identifikasi jenis cacat produk, penentuan akar penyebab kerusakan dengan metode Root Cause Analysis (RCA), dan penyusunan jadwal preventive maintenance. Metode penelitian menggunakan RCA melalui fishbone diagram dan analisis 5 Why untuk mengidentifikasi akar masalah, serta membandingkan data kualitas part dan downtime sebelum dan sesudah implementasi preventive maintenance. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan jumlah cacat produk dari 238 menjadi 169 kasus serta penurunan downtime sebesar 36%. Selain itu, kualitas part meningkat ditunjukkan dengan naiknya persentase part OK dari 97,18% menjadi 98,74%. Dengan demikian, penerapan preventive maintenance berbasis RCA terbukti efektif dalam meningkatkan keandalan peralatan, mengurangi downtime, dan mendukung peningkatan produktivitas di industri manufaktur.
Kata Kunci: Downtime, Dies, Stamping, Preventive Maintenance, Root Cause Analysis
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
| Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences |
| Depositing User: | Pustakawan UBP Karawang |
| Date Deposited: | 21 Jan 2026 03:29 |
| Last Modified: | 21 Jan 2026 03:29 |
| URI: | http://repository.ubpkarawang.ac.id/id/eprint/5668 |
